广州地铁四号线直线电机车辆牵引系统
2022-09-08
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维普资讯 http://www.cqvip.com 第30卷第1期 电力机车与城轨车辆 V0L 30 No.1 2007年1月20口 Electric Locomotives&M滥s Transit Vehicles Jan.20th,2007 ・他山之石・ 广州地铁四号线直线电机车辆牵引系统 郑沃奇 (广州市地下铁道总公司运营事业总部,广东广州 510380) 摘要:介绍广州地铁四号线直线电机车辆牵引系统的组成、控制原理与主要设备的技术参数,并分析了目前该系统 运行中存在的问题。 关键词:地铁车辆;直线电机;牵引系统;系统结构;原理;参数;运行故障 中图分类号:U260.13;TM359.4 文献标识码:B 文章编号:1672—1187(20o7)01—0062—04 LIM traction system of Guangzhou Metro Line 4 vehicles ZHENG Wo—c『i (Operation Divisions,Guangzhou Metro Corporation。Guangzhou 5 10380,China) Abstract:The article presents the system structure,cont rol principle,technical paramete ̄of the LIM traction system for Guangzhou Metro Line 4 vehicles。and analyzes the existing running faults of this system. Key words:metro vehicle;LIM;traction system;system structure;principle;parameter;running fault l 概述 2.1牵引系统的构成 牵引系统的主电路如图1所示。每个VVVF逆变器 直线电机车辆由于采用直线电机,车辆的牵引力不 驱动2个直线电机,两个VVVF逆变器都是装在B车上。 受黏着条件的限制,车辆的爬坡、加速和曲线通过能力 当VVVF逆变器接受到牵引手柄给出的牵引指令后, 强,可以有利于线路的选线和选址,降低工程拆迁量和工 CHB闭合,滤波电容器充电,当滤波电容的电压达到一定 程造价;由于采用直线电机,车辆取消了齿轮传动装置, 值时(Fc的电压小于网压80—100 V),LB闭合,接着 可有效地减少车辆摩擦和振动噪声,节约运行维护费用。 CHB分离,逆变器的门极开始工作。如果DCPT12,22(滤 另外,由于车辆断面尺寸可以减少,空间体积缩小,可减 波电容电压传感器)检测到的电压高于1 980 V,门极将 少隧道断面面积,降低工程造价,因此直线电机车辆在城 停止工作,同时LB分离,OVCR F1,2(过压保护晶闸管) 市轨道交通中的应用也越来越受到重视。广州地铁四号 导通,对OVCR FR1,2(过压保护电阻)放电。电容CE1,2 线在国内首次采用了直线电机车辆,其牵引系统(包括直 的作用是吸收电机地线的谐波。当需要对VVVF箱进行 线电机)是由三菱公司设计研制的。本文将从系统结构、 检修时,就需要将MS箱隔离开关打到接地位置,这时 控制原理及主要设备等方面介绍该直线电机车辆牵引系 DCHS1,2(放电开关)闭合,FC1,2(滤波电容器)和FL1,2 统,并分析了其试运营中存在的问题。 (滤波电抗器)等储能元件通过DCHR1,2(放电电阻)放 电,保护检修员工的作业安全。 2广州地铁四号线直线电机车辆牵引系统 2.2牵引系统的控制 广州地铁四号线列车为4节车编组全动车,超员载 广州地铁四号线车辆的牵引系统正常情况下采用来 荷为1 322人,在车辆段采用以柔性接触网受电方式受 自硬线的PWM牵引力指令,如果检测到硬线PWM信号 电,隧道内、高架线路区段采用第三轨下部受电方式,供 超出正常的范围,VVVF逆变器就会采用来自TMS(列车 电电压为DC 1 500 V,列车的最高运行速度为90 km/h, 管理系统)的总线的牵引力指令。如果硬线PWM信号和 正线的最大坡度为60%。,辅助线、车辆段最大坡度为 TMS(列车管理系统)总线都失效的情况下,列车还有一 70%0 条紧急的备用硬线,当该紧急备用硬线被激活后,列车以 收稿日期:2006—07—12 作者简介:郑沃奇,2002年毕业于广东J二业大学机械电子工程专业。现从事地铁车辆的维修、调试和技术管理工作。 -62- 维普资讯 http://www.cqvip.com 郑沃奇・广州地铁四号线直线电机车辆牵引系统・2007年第1期 Ms一主隔离开关;DCHS1。2一放电开关;HB一高速断路器;CHB1,2一充电接触器;LB1,2一线路接触器;CHR1,2一充电电阻;DCHRI,2一放 电电阻;OVCR FR1,2一过压保护电阻;FL1,2一滤波电抗器;FC1,2一滤波电容器;OVCR FI,2一过压保护晶闸管;DCCT1,2~差动电流传感器; CTS1,2一输人电流传感器;DCPT11,21一线电压传感器;DCPT12,22一滤波电容电压传感器;CE1。2一电容;CTU1,2/CTV1,2一逆变器输出电流传 感器;LI ̄|一直线电机。 图1牵引系统的主电路图 20 km/h的目标值进行驾驶,如果这时列车速度超 _=[_]VVVF 过22 km/h,VVVF逆变器将停止输出。另外,考虑 l逆变器 UM 到列车损失1/2动力时,在AW2状态下,可在 60%。的坡道上起动,并能使列车行驶到最近车站, ②气隙补偿 v4vJ一l磁通l .l坐标 ・....J_ V,__ —生一lVM 频率 列车还增加了高加速的功能,当该功能被激活,转 l控制l l转换 转换 矩的指令值就会乘以计划值的1.335。上面这些功 ZXI1DR1l l E1QFFl lE1D 能可以尽量降低由于列车故障对运营的影响。 电压矢 2.3牵引系统的矢量控制 量控制 广州地铁四号线车辆的直线电机采用矢量控 —1 ——制方式,其控制性能可与他励电机相媲美,实现快 _叫控制 过电流n速控制转矩,能将负载的扰动对速度的影响降到 ③无感应板的控制矗 最低。 转差率 相位 计算 广州地铁四号线车辆的矢量控制方法如图2 计算l 所示。通过矢量控制可以实现正常情况下的列车 转差率L_J 控制 牵引,感应板次边阻抗变化的补偿,感应板与直线 ①感应板次边阻抗变化补偿 电机之间气隙变化的补偿,感应板缺失时的防止 Efcl一滤波电容器电压;E1DF卜定子d轴的前馈电压;E1OFF一定子q轴的 直线电机过流,再生制动等功能。 前馈电压;I1DR一定子电流的d轴分量指令;IlQR一定子电流的q轴分量指令; IlDF一定子电流的d轴分量;IlQ卜定于电流的q轴分量;FINV一逆变器输出频 1)感应板次边阻抗变化补偿。当感应板的电 率;FS一转差率;FM一电机频率;TR一电机转矩指令;F2R一转子磁链幅值。 阻发生改变,转矩电流(nQV)发生变化,VVVF逆 图2电机矢量控制图 变器的控制系统检测到这一变化后,会根据I1QF 和I1QR的不同改正转差频率,使g轴电流回复到原来的 变化时,直线电机的互感值发生变化,磁通电流(I1DF)也 值,控制直线电机转矩的波动。 发生变化。控制系统检测到这一变化后,将根据I1DF和 2)气隙变化控制。当直线电机与感应板之间的气隙 I1DR的不同改变d轴电流的指令值(I1DR),使d轴电流 -63- 维普资讯 http://www.cqvip.com 电力机车与城轨车辆・2007年第l期 回复到原来的值,控制直线电机转矩的波动。 3)无感应板时的控制。当直线电机通过感应板不连 动的时候,当逆变器的频率已经降到0 Hz时,电机的速 度仍然比较高,这时的速度大约为10 km/h左右,如果这 时就直接完全由气制动补充,会造成列车的制动盘和制 动闸片的磨耗比较快,为了满足速度90~6 km/h时完全 贯时,直线电机的互感值将减少,直线电机的电流大大增 加,当直线电机电流超过VVVF逆变器的设定值时,传动 控制系统将降低d轴电流I1DF和q轴电流I1QF的指令 值,防止逆变器和直线电机过流。 2.4 WVF逆变器与制动系统的接口 为电制动,广州地铁四号线车辆在低于10 km/h的电制动 采用了反相制动。 VVVF逆变器控制单元和制动控制单元的接口如 3直线电机 广州地铁四号线的牵引电机为3相8极的直线感应 图3所示。载荷信号是VVVF逆变器的输入信号,信号的 大小为4~20mA,对应列车载重的AW0 ~AW3。电制动 力大小的信号是VVVF的输出信号,信号的大小也是 4~20 mA,对应列车的电制动力大小。电制动下降信号是 应用于列车混合制动的时候,该信号在6 km/h(该速度可 调)及以下速度是高电平,当制动控制单元接受到该信号 后,就会逐渐增加空气制动的压力以补充电制动力的减 少,直到最后完全由空气制动接管所有的制动。保压制动 也是高电平有效,当列车快要停下来的时候,VVVF会要 求制动控制单元施加保压制动。保压制动施加上后。该信 号一直有效,直至VVVF控制单元检测到一定的列车牵 引力矩后才取消保压制动,这有效地避免了列车在坡道 起动的情况下后溜。电制动有效信号也是高电平有效信 号,在电制动的时候激活。VVVF通过上面几个信号与制 动控制单元的通讯,可实现对列车制动的控制。 VVVF 电制动有 效 :数字信号:l 制动 控制 电制动下降(数字信号) 控制 单元 载荷(模拟信号) 单元 一电制动力(模拟信号) 图3 VVVF控制单元与制动控制单元的接口 2.5能量自消耗制动 能量自消耗制动是将电制动产生的能量在直线电机 内部自行消耗,所谓的能量自消耗模式实际上就是高转 差率制动。因为广州地铁四号线车辆的制动电阻是安装 在地面上的,当地面的制动电阻有故障的时候,列车再生 制动的能量就无法被制动电阻吸收,如果这时直接就完 全使用气制动补偿,对列车的制动盘和制动闸片的磨耗 就比较多。基于上述考虑,当滤波电容电压高于1 950 V 时,速度在70~20 km/h时,牵引控制系统会转到能量自 消耗模式。能量自消耗模式时在AW0状态下无需补充空 气制动即可达到1.0 m/s 以上的减速度。不过由于逆变器 的容量关系,能量自消耗模式的制动力最大约为l5 kN。 如果超过这个数值,其余的制动力则由气制动补偿。由于 这种制动模式会使电机的温度升高,所以相应对直线电 机的热保护也是必须考虑的。 2.6反相制动 由于直线电机的转差率比旋转电机要高,所以在制 电机,直线电机的结构外形如图4所示。安装在转向架上 的部分是属于电机的定子,安装在轨道中间的感应板是 电机的转子。由于采用自然风冷的冷却方式,因此直线电 机的功率不大,额定功率只有120 kW。感应板是采用铝 钢复合型式,直线电机与感应板的设计距离是9 mm。直 线电机与感应板之间的距离对于列车的性能和安全都十 分重要,所以在广州地铁的部分列车上装有监测该间隙 的传感器,这样就可以在列车运行的过程中监测线路的 感应板与直线电机之间的距离是否存在异常的情况。当 异常的情况出现时,该传感器就会将相应的报警信号传 给列车的监控系统,并在列车的显示屏有相应的报警和 记录。另外,在列车每天都经过的车辆段轨道(如出入段 线、洗车线等)装有直线电机位置传感器,检查直线电机 的位置是否正常。这些设备都是为了直线电机车辆而专 门增加的,它们的存在有效地保证了列车的直线电机以 及感应板位置在正常的范围之内。 图4直线电机结构外形图 4系统主要设备参数 1)牵引逆变器 供电系统DC l 500V(范围:l 000一l 800V) 逆变输出容量/kVA l 080(峰值) 最大输出电压,V AC l 404 电流/A l1l6(峰值) 2)直线电机 输出功率/kw 120(持续功率),155(1 h功率) 电压,V l 100 维普资讯 http://www.cqvip.com 郑沃奇・广州地铁四号线直线电机车辆牵引系统・2007年第1期 电流/A 频率/Hz 162(持续功率),210(1 h功率) 22 要注意做好直线电机线路运营前的轨道铁屑清理工作。 5.2制动的高电平施加 同步速度/km-h一1 44.5 VVVF逆变器输出保压制动信号给制动控制单元,让 制动控制单元执行保压制动功能,由于设计上是高电平 施加保压制动,低电平缓解,所以在运营中,曾发生4个 VVVF逆变器同时故障,导致列车的保压制动不能施加 而后溜。而且四号线列车的其它制动指令都是高电平有 效,这种设计是不合理的,对制动列车线故障,即断线或 虚接导向安全的考虑欠周到。 5.3能耗偏大 绝缘等级 线圈温升极限/K 3)间隙传感器 200级 200(电阻测量法) 质量/kg 1 550(包括防护板,不包括安全鼻) 传感器原理 测量范围/mm 涡电流 0~25 适用材料 线性度/% 采样周期/ms 铝和铜 ≤l(25℃) 0.5 2000 1 000 30000 2 200 根据供电系统的初步统计,四号线车辆直线电机的 能耗比其它线路传统电机的能耗要偏大。我们初步分析 了直线电机的能耗偏大主要原因有: 1)初、次级气隙比传统电机大,导致其效率和功率因 数都比较低;而且出于安全考虑现在的气隙比设计值要 大3 mm左右,这就更增加了能量的损耗; 2)直线电机初级铁心两端开断,产生了边端效应,从 而引起波形的畸变,也导致了能耗的增加; 3)四号线试运营期间只有两列车在正线上运行,所 以再生制动反馈的能量基本由供电所的制动电阻消耗 掉,导致能耗的增加。 4)高速断路器 额定电压Ⅳ 额定电流/A 分断能力(2000V,2mH时),A 过流整定值,A 5)滤波器 滤波电抗器 (10.0士1)mH 6.6mF (1 500 V.t=15 m8) 滤波电容器 6)接触器 LB1.2 今后随着四号线列车运营数量的增加以及气隙调整 400 A 400 A 到设计值,会减少列车的能耗,但直线电机的效率和功率 因数比传统电机的要低,如何提高直线电机的效率和功 CHBl。2 5试运营存在的问题 从试运营的情况来看,广州地铁四号线车辆的牵引 系统遇到了下列问题。 5.1电机刮伤 率因数,使直线电机更加节能,是今后直线电机项目研究 的一项重点。 6结论 广州地铁四号线车辆从2005年12月底开始试运营, 至今已经运行超过8万km,运用情况表明,该牵引系统 性能非常稳定,适合地铁运行的需要。广州地铁四号线直 线电机车辆项目在国内首次成功上线运营,使直线电机 车辆成为今后国内地铁发展的一种新选择。 在日本,曾发生由于轨道里边的异物造成直线电机 损坏的事故,所以基于安全的考虑,四号线列车试运营期 间的直线电机的气隙并没有调整到设计的范围(9 mm), 而是调整到12 mm。但在列车上线运营的初期,直线电机 的底部还是出现了几次被硬物刮伤的划痕,这种划痕主 要是由于直线电机在运行的过程中,将轨道里边没被清 理的铁屑吸到直线电机和感应板的中间,从而造成了直 线电机的刮伤。不过所幸这些刮伤都只是对电机底部的 骨架造成了局部的损伤,并没有伤及直线电机的线圈,所 以没有对直线电机的功能造成影响。但这提醒我们必须 参考文献: [11 叶云岳.直线电机技术手册【】M】.北京:机械二【=_业出版社,2003. 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