干煤泥掺烧的应用与研究
摘 要 针对华电能源股份有限公司佳木斯热电厂300MW机组已具备100%燃用宝矿褐煤带额定负荷运行能力,开展主烧褐煤掺配干煤泥的应用研究,目的是通过调节入炉煤特性,进行合理的干煤泥掺烧,保证机组出力不低于90%额定负荷,保证主、辅机在最佳状态下运行尽量接近设计值,保证机组安全高效洁净运行,实现电厂节能减排,降低发电成本。
关键词 干煤泥掺烧;经济性;应用
1 劣质煤的分类
根据我厂所在地区周边煤源实际情况,我们把劣质煤简单的分为两类。一是原煤进行洗选加工后的副产品煤泥,其特点是低硫份,高水分,易粘结,热值约在2800~3200大卡(水分为30%)。由于其粘结性大容易导致电厂的输煤系统、给煤系统堵塞。煤泥主要分布在佳木斯周边莲江口、鹤岗地区,运输距离较近。二是煤层中含矸量较大的原煤,由于其煤层结构导致其中矸石与煤共生不易排出。其特点是热值较低,约在3300~3800之间,含矸量大,硫份约在0.25%左右。由于其硬度较大,磨煤机研磨出力增加,磨损加剧,制粉单耗增加。
2 佳热电厂燃煤、输煤系统简介
2.1 燃煤系统
锅炉由哈尔滨锅炉厂制造,锅炉为亚临界参数、一次中间再热、自然循环汽包炉,型号为HG-1025/17.5-YM36,全钢架悬吊结构、紧身封闭布置、固态排渣,燃用烟煤。锅炉采用单炉膛、平衡通风、四角布置切向燃烧方式。制粉系统为冷一次风正压直吹式,配5台中速磨煤机。在BMCR工况时,4台磨煤机运行,一台备用。空气预热器采用三分仓空气预热器。磨煤机为北京电力设备厂生产的中速磨,型号为ZGM95N,设计额定出力为36.3t/h,最大出力为40t/h,石子煤的排出量≤0.023t/h。
2.2输煤系统
输煤系统主要由输煤栈桥、火车卸煤沟、斗轮机、煤场等组成。火车来煤通过卸煤机卸到火车煤沟,通过叶轮给煤机拨煤至输送皮带,送至原煤斗,根据生产需要可以直接上至锅炉,也可通过斗轮机堆放至煤场,其设计出力约为500t/h。汽车来煤后直接堆放在煤场,通过斗轮机取煤或通过煤场地斗上煤。根据来煤煤质的不同,各系统之间可以单独上煤,也可以相互掺配。煤场设计面积为2万m2,存煤量为10.5万吨。
3 劣质煤的选用
由于锅炉磨煤机为中速磨,其对来煤要求较高,如果煤中矸石含量大则严重影响到磨煤机的出力,故将煤泥作为劣质煤的选用对象。
由于佳热厂煤场小,不具备晾晒,且晾晒后二次转运费用较高,实际应用当中煤泥水分不宜超过12%,所以选取鹤岗干煤泥作为分析对象,将灰分、硫份、发热量如下:
4 技术比较
在保证锅炉燃烧稳定及制粉系统不堵塞的前提下,按80%现有煤种加20%煤泥的掺烧比例进行掺烧,情况如下:
1)掺烧煤泥后入炉煤灰分增大,发热量降低,在接带同样负荷的前提下,所需要的煤量增加,进而导致磨煤机、风机出力增加,电耗增加;
可知,磨损量与飞灰浓度、与飞灰流速的三次方成正比。掺烧煤泥后的烟气飞灰浓度增加直接导致锅炉受热面磨损加剧,其中尤以省煤器磨损最为严重,根据佳热厂锅炉使用说明书其省煤器设计使用寿命不低于30年,供热期使用现有煤种飞灰浓度是设计值的1.2倍,掺烧煤泥后飞灰浓度是设计值的1.23倍,由此得出约减少省煤器使用寿命6年左右;
3)掺烧煤泥后的不安全因素主要为,原煤斗下煤管堵塞,给煤机短时间断煤,机组负荷、锅炉水位、主再热气温会发生小幅波动;
4)掺烧煤泥后入炉热值在3480大卡,锅炉满负荷时需要煤量约190吨,如果有一台磨煤机检修,入炉煤量减少,则负荷高峰时只能接带至24万。
通过以上技术比较掺烧煤泥主要在锅炉磨损、制粉系统厂用电量、负荷的接待及锅炉的安全运行等方面造成影响。随着锅炉设计技术及防磨技术的进步,锅炉磨损的影响可以大大减少。通过提高电厂运行人员的技术水平,不安全因素的影响可以得到控制。因此在进行经济性比较时可以不考虑磨损及不安全因素的影响。
5 经济性比较
按一台机组燃用干煤泥,扣除机组带90%负荷以上时段不进行掺烧和设备原因影响,按小时平均掺烧16吨计算,则全年一台机组掺烧能力:8760*16=14万吨。干煤泥(3000大卡)与宝矿褐煤标煤单价差为200元,节约燃料采购费用:6*200=1200万元。
掺烧14万吨干煤泥入炉煤灰分提高,粉煤灰产量增加约3.7万吨,按我厂所处地区最低价格30元/吨计算,增加收入111万元。
掺烧14.6万吨干煤泥入炉煤硫分降低,脱硫耗用石灰石量减少230吨,成
本降低4.9万元。
掺烧干煤泥后入炉煤灰分增大,发热量降低,在接带同样负荷的前提下,所需要的煤量增加,掺烧14万吨干煤泥磨煤机电量消耗要比现有煤种多耗电近15万千瓦时。输送增加2万千瓦时,按上网电价0.33元/千瓦时计算,增加成本5.61万元。合计增利1305.39万元。
6 结论
目前,我厂300MW机组具备100%燃用宝矿褐煤带额定负荷运行能力,由于电网原因机组带90%以上额定负荷时段较少,机组带负荷剩余能力较大。为此,进行主烧褐煤掺配干煤泥的应用研究。通过调节入炉煤特性,进行合理的干煤泥掺烧,保证了机组出力不低于90%额定负荷,保证主、辅机在最佳状态下运行尽量接近设计值,保证机组安全高效洁净运行,实现电厂节能减排,降低发电成本。
从定向角度看,设计煤种煤优价高,非设计煤种煤质差但价格低,燃烧抛弃物多,处理费用多,综合测算看非设计煤种有一定的优势。如果电厂所在地理位置备用灰场易选择且土地便宜,粉煤灰市场可靠,可以考虑加大煤泥等劣质煤的掺烧比例,随着环保要求的日趋严格,其掺烧优势愈加明显。如果煤价走低,则应及时改变采购策略,建议电厂成立核算小组,做更为精细的价格测算,为采购、生产提供支持。
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