冷冻水机组工艺计算及选型
2022-10-10
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维普资讯 http://www.cqvip.com 第7期 中国氯碱 No.7 16 2007年7月 China Chlor-Alkali Ju1.,2007 冷冻水机组工艺计算及选型 潘和平,李威远 (重庆三阳化工有限公司,重庆404001) 摘要:介绍了冷冻水装置的工艺计算、装置特点、运行情况和使用效果。经改造后的冷冻水装置占地 面积小.提高了装置的安全可靠性。 关键词:离子膜烧碱;冷冻水机组;工艺计算 中图分类号:TQ051.5 文献标识码:B 文章编号:1009-1785(2007)06—0016—02 Process calculation of refrigerating water sets and lectotype PANHe-ping,LI Wei-yuan (Chongqing Sanyang Chemical Co.,Ltd.,Chongqing 404001,China) Abstract:The process calculation of refirgerating water sets,characteristics of units,operation and application effects were introduced.After innovation,covering area of refirgerating water sets was reduced. Safety and reliability were improved. Key words:ionic membrane caustic soda;refrigerating water sets;process calculation 重庆三阳化工有限公司为提高整个系统的安全 (2)热力学数据表(略); 可靠性,利用离子膜烧碱主体装置改扩建的机会,整 (3)各冷冻水用户主要物料平衡见表1。 体淘汰以氨为冷媒的冷冻水系统,改为先进的以 1.2各冷冻水用户热负荷计算 F22为冷媒的螺杆冷水机组。在改造设计中,为了充 根据1.1所确定的冷冻水工艺计算依据,可以计 分利用现有设备能力,将用普通循环水的部分工序 算出4万t,a离子膜烧碱装置需冷冻水装置的热负 调整为采用冷冻水,以最经济的投人满足了扩建后 荷。 的生产要求。 (1)脱氯塔气水冷凝器的热负荷Q 。脱氯塔气 1工艺计算 水冷凝器的热负荷由氯气和水温变化放热Q氯气、水 1.1 计算依据 的相变热Q水组成。 (1)离子膜烧碱规模4万t/a; Qt ̄=WCPAt,经计算,Q氯气为0.39 kW; 表1各冷冻水用户主要物料平衡表(1) kg/h 维普资讯 http://www.cqvip.com 第7期 潘和平,等:冷冻水机组工艺计算及选型 17 表1 各冷冻用户主要物料平衡表(2) kg/h Q.=WCpAt+WT,经计算,Q水为390.96 kW; 负荷由接近饱和的次氯酸钠溶液循环吸收废氯气而 Q 1=Q氯气+Q水 放热,参照盐水溶液比热来估算。 =390.96(kW) Q ̄=WCP△f,经计算Qa6为156.93 kW。 式中: 一物料质量流量,kg/h; 1.3系统总热负荷计算 Gp一物质比热,kJ/(kg・oC); pa=∑Qi △f一温度差。oC; =Q 1+Q 2+Qa3+Q Qa5+Q86 y一蒸汽液化热,kJ/kg。 =390.96+80.35+3.21+19.04+249.3+156.93 (2)氯气钛冷却器的热负荷Q 。氯气钛冷却器 =899.79(kW) 的热负荷由氯气和水的温度变化放热Q氯气、水的相 考虑装置负荷的波动.为保证系统稳定运行.订 变热Q水组成。采用上述同样计算公式,经计算,Q氯气 货时至少考虑15%的富余量.即系统总热负荷Qa = 为17.93 kW;p水为62.42 kW; 899.79x1.15=1 035(kW)。 Q 2=Q氯气+Q水 1.4冷冻水流量计算 =80.35(kW) 以各用户需要1O℃冷冻水为例.回水温度15℃, (3)氯气干燥系统的热负荷Q 。氯气干燥系统 则系统需要的冷冻水流量可根据能量平衡来计算。 的热负荷由硫酸吸收氯气中的水的放热,反映在氯 经计算。冷冻水流量为178 m3/h。 气和硫酸的温度变化放热。 2冷水机组选型 Q氯气=WCPAt,经计算,Q氯气为2.97 kW; 根据以上冷冻水系统工艺计算结果,查螺杆冷 Q硫酸= CpAt,Q硫酸为0.24 kW; 水机组选型手册.拟选择LSLGF1000III型螺杆冷水 Qa3=Q氯气+Q硫酸 机组2台.1开1备。当单台冷冻水出水温度1O℃时 =3.21(kW) 的制冷量为1 150 kW;单台冷冻水流量为200 m3/h。 (4)氯气压缩系统的热负荷Q 。氯气压缩系统 3新建装置特点 的热负荷由压缩机对氯气增压做功。反映在硫酸和 新建的冷冻水系统采用以R22为冷媒的新型 氯气的温度变化而放热。 螺杆式冷水机组。该装置主要由压缩机、油分离器、 Q氯气=WCPAt,经计算,Q氯气为17.93 kW; 油冷却器、冷凝器、贮液器等组成。形成一个完整的 Q硫酸=WCP△f,经计算,Q硫酸为1.11 kW 制冷系统。该装置结构紧凑,占地面积小,只用了原 Q =Q氯气+Q琉酸 氨压机制冷站四分之一的面积.而制冷量是原来的 =19.04(kW) 3倍。原氨压机制冷站只对氯氢处理系统提供冷冻 (5)废气吸收塔的热负荷Q 。废气吸收塔的热 水。在本次离子膜烧碱装置扩能技改中,为减少贵重 负荷由烧碱溶液循环吸收废氯气而放热,以烧碱溶 设备的闲置和重新投入。脱氯工序的气水冷凝器和 液质量分数为10%计算。 废气工序的循环液冷却器保留利用,将其冷却介质 Qa5=Q碱液=WCpAt,经计算,Qa5为249.3 kW。 改为冷冻水。经过2006年夏季百年不遇的连续高温 (6)废气尾气塔的热负荷Q 。废气尾气塔的热 天气而保持稳定运行表明, (下转第42页) 维普资讯 http://www.cqvip.com 42 中国氯碱 2007年第7期 在实务中,多数企业均存在可抵减暂时性差异情况, (4)政府补助。对于与资产有关的政府补助,原 因此将使本期递延所得税资产增加、本期所得税减 准则规定,先作为负债,待项目完成后转入资本公积 少.从而使本期利润增加。 (在2003年财政部颁布的问题解答中也已将此计入 4.3财务报告 当期损益)。但新准则明确规定了应系统地在一定期 (1)合并财务报表。在合并利润表中,新准则规 间内作为收益处理。 定.子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额, (5)借款费用。新准则扩大了可资本化的借款 将列示在合并利润表的净利润当中。因此新准则可 费用的范围,由专门借款费用扩大为一般借款费 使企业利润提升。 用。此外,新准则还扩大了符合资本化条件的资产 (2)金融工具的确认和计量。原投资准则规定, 范围,由固定资产扩展到存货、投资性房地产等, 短期投资按成本与市价孰低计量;新准则规定,对于 这对房地产公司、生产周期长的先进制造业公司 交易性金融资产,期末按公允价值计量,公允价值的 等的业绩会产生较大的正面影响。因此新准则可 变动计入当期损益。此外,新准则规定,符合条件的 使企业利润提升。 衍生金融工具将进入表内计量。这2条规定都会对 (6)企业合并。新准则根据是否属于同一控制下 公司利润造成一定影响。 的合并分别适用权益法与购买法,并就商誉的处理 4.4特定会计业务 作出新的规定。新准则对公司的影响主要有以下几 (1)非货币性资产交换。原准则规定,以换出资 点:a.是否属于同一控制的判断,将影响到是采取购 产的账面价值与相关税费之和作为换入资产的入账 买法还是权益法Ib.在购买法下,作为支付对价的资 价值。这样,在没有补价的情况下就不产生损益;新 产或净资产的公允价值高于其账面价值的,其差额 准则规定,以换入或换出资产的公允价值和相关税 可计入当期损益;c.在购买法下,如果出现负商誉, 费之和作为换入资产的入账价值,这样,换入资产的 将不再逐年进入损益,而是一次性计入当期损益,从 公允价值与换出资产的账面价值的差额可计入当期 而提升利润;d.以往对合并价差是逐年摊销的,而新 损益。因此新准则可使企业利润提升。 准则规定商誉不进行摊销,而予以减值测试。因此新 (2)资产减值。新准则规定,固定资产、生产性生 准则可使企业利润提升。 物资产、无形资产、商誉等资产减值一经确认,以后 (7)股份支付。企业为获取职工和其他方提供的 期间不得转回,这样避免了部分公司提取“秘密”准 服务而授予权益工具时,应以所授予的权益工具的 备,在以后年度突击转回减值准备的可能。从而可能 公允价值合理计入相关成本或费用,从而使公司利 使公司利润减少。 润减少。 (3)债务重组。原准则规定,支付的对价与重组 4.5特殊行业会计业务 债务的差额应计入资本公积。新准则规定,用以清偿 目前我国石油企业主要采用平均年限法或直线 债务的资产的公允价值与债务账面价值的差额应计 法计提折旧。新准则规定,应以产量法计提油气资产 入当期损益,并就以现金、非现金偿付及债转股等几 折耗。由于产量法进行折耗存在一定的不确定性,会 类清偿方式分别规定了细则。新准则可使企业利润 对企业的业绩产生一定影响。 提升。 收稿日期:2007-06一I2 (上接第17页) 象。给氯碱主体装置的稳定运行提供了可靠的保障。 上述改造能满足工艺要求。不仅减少了投资,还减小 4.2安全可靠性提高 了改造过程中对生产的影响。 新装置采用R22为冷媒,取代了原氨压机制冷 4运行效果分析 系统的氨,从技术上消除了爆炸隐患,大大提高了操 4.1 工艺可靠性提高 作的安全系数和装置的稳定可靠性。 新装置投运后,制冷效率高,大大提高了氯碱主 该冷冻系统稳定可靠,完全能达到设计要求,给 体装置的潜力,确保了工艺参数的稳定和优化操作。没 离子膜烧碱的改扩建提供了很好的参考。 有再出现因为冷冻水量不足而导致氯处理硫酸消耗超 收稿日期:2007-03—02 标或脱氯系统真空度不高导致亚硫酸钠消耗高等现