铝基印制板机械加工方法改进
2023-01-14
来源:榕意旅游网
—@时效率{氐以及铣削方槽时fⅥ存在起层现象,分析了产生的原因,并提供了现实可行解决方案._——一——主里皇王堂垒皇王垫蔓三矍坌垒!!塑兰丝壅垒・铝基印制板机械加工方法改进———赵文忠(西安导航技术研究所西安710068)摘要:本文论述了印制板的—个新门类——铝基板,多年来在加工过程中存在的两个问题,即铣削铝基扳—・—’一,关键词:铝基板:印制板;机械加工Abstract:ThethesisintroducestheFB-1/AL。anewcatalogofPaB,pointouttwoproblemsinit’smec}姗i锄process一10wefficiencyanduselesslayer,analyzesthereasonandprovidessomeimprovementmeasurestosolvetheproblems.KeyWords:H3-1/AL:PcB:Mechani∞Process散热性能,不但缓解了印韶版E不同物质的热日睁瀚闯题,而勘}决了常规印制皈在使用时电子元器件_7媪铝基印制板是在F毋型板的基础£—面覆铜箔,—蔼覆铝板而成。作为印制板的—个新门类,其良好的失效问题,能够有效地提高整机的耐用性和可靠性,因此在|撕导航产品中被广泛使用,并且其数量正在呈逐年递增趋势,已经由最初的每年三五十件增加至岭年的—千余件。1加工现状多年来我所铝基印制板一直按照以下工艺流程进行加工:1)各型号为LYl2-CZ的铝板毛坯料:6mX224m×234m;2)粗铣铝扳六面到尺寸:4.9m×220mX230m;3)低温遇火消除应力;4)精铣铝板两大平面保证厚度4.3删;5)铝板与F毋型板粘接:6)制版;7)铣铝基印々眺叵步}形及其上用于安装元器件的方槽:8)清洗。从这几年加工情况来看,主要存在以下两个问题:I)精铣铝板两大平面时,生产效率低;2)铣铝基印制板外形及其上方槽时印制板有开胶起层现象:Z原因分析2.i生产效率低的原因由于铝板较薄(4.3m),外形尺寸较大(220mlX230哪),加工中在切削热作用下会产生变形,而变形大小直接影响了铝板与F.B型板粘接强度,所以设计要求铝板平面度不大于0.11.为了满足设计要求,我们在工艺上采取了相应措施,—方面通过在粗铣和精铣之间安排热处理消除应力来减少变形.另~方面我们本着加工—件合格—释的原则,在精铣时对切自B参数的选取比较保守。选取铣床转速为300r/min,切削深度为0.08sm,进给速度为5(概/min。这样做,对当时极少数量的生产刁诚问题,但明显不适应目前的小批量生产,以致这道工序成为整个加工过程的—个“瓶颈”,严重的影响了生产周期。2.2铝基印制板起层原因通过对列L薛由于铣削加工引起的印制板起层现象的认真分析,同时也作了大量的工艺试验,对铣HU全过秘拄行仔细观察,我们发现造成铝基板起层的原因主要有两个:首先由于聚四氟乙烯玻璃布(F扭)导热性差、不易断屑,极易紧紧的缠绕在立铣刀上,使得热量不能及时排除,导致切削温度升高,而铝板和聚四氟—,———--_—————__—————●_————__—-——●-_—_———__———_●_-——_●-———一一《国乙烯玻璃布热膨胀系数不同,这两种物质热胀冷缩的不均衡使得印制版起层。其次切削力向上分力嬲]方±璺皇三兰垒皇三垫堡三塑坌叁!!!!生堡苎叁——向也会引起印制板起层。3对策制定与实施对于铝基扳加工出现的两大问题,我们采取了不同方法对其进行改进。3.1运用正交试验提高生产效率对于生产效率低的问题,我们决定作_堂工艺试验,在保证设计要求的前提下,通过改变精铣铝板两大平面的切削参数来提高生产效率。为了减少试验次数,5葶f瞄式写盘成本,我们选用了正交试验法,试验设。计和数据如下:.铣削铝板两大平面正交试验设计1)试验目的找到—组既能提高生产效率又能使铝板平面度不大于0.Im的切削参数。2)分析(1)质量特性值y一一铝板平面度(2)影响Y的切削参数A:铣床主轴转速B:切削深度c:进给速度(3)制定因素水平表根据实际情况每个因素取两个水平。制定因素水平表。因素水平表\\因素ABC承乎\\\主轴转速切削深度进给速度.1300r/minO.08r衄66ram/rain2375r/rain0.12m78mm/minL(23)计算表\列号ABCY试验号\\l23(ram)\11(300r/min)l(O.08ram)1(68mm/min)O.0722(375r/min)2(78rm/min)0.0832(0.12ram)0.1141O.20@中国电子学会电子机械工程分会2003年论文集T10.18O.15O.27R0.28O.31O.19R0.10.16O.08(4)用正交表安摊试验方案这轰卜个兰因舅辆水平的试验,选用正交表b(23),并将A、B、C三因素和对应的水平值填^正交表h(23),然后按表中每号试验参致进行试验,把测得的平面度数据填^对应行的y列中。3)计算’T~=yl+y3=0.07+0.11=0.18Tm=y2+y4=0.08+0.20=0.28hI=yl+y2=0.07+0.08=0.15Tm=y3+y4=0.11+0.20=0.31To=yI+Y4=0.07+0.20:027T口=y2+y3=0.08+0.i1:0.19li^=0.28—0.18=0.1&=0.31—0.15=0.16&=0.27—0.19=0.08从_i葚验结果直观分析,№1和I/02的质量特性值y<0.1ram,都满足设计要求,但5I生产效率考虑陵取的缩短了生产效率,取得了良好的效果。…竺翌赫起层的原因,我{f】赫审捷了舡方案.绁多次实践.堂冬于捌了加工j塞种铝基板行之有1)用片刀切单件时采用顺铣,避免切削力分力将印制板带起;.2’篓方槽时用立铣刀分三步进行:第—步先将印制板即聚四氟乙烯玻璃布铣断:第二步将铝板铣去深3)在铣削全过程要求加乳化液降温,尽量降低热膨胀系数不同带来的影响。.。型堡警苎i由,法对工艺进一步细化,制定了铝基板加工的典型工艺.从最近加工的~百多件铝基扳~(上接第363页)…‘…一…………。婴,臣口衄tG,铴眭车I哮孥速为375r/rain,切削溯沩0.o‰,=逆£耋台勘哟78m/ain。这洋以爿瀚舒欢翟坠∑氅毁为0.3m=(单面)的情况下,每件花费的时间由原来的69分钟下降为44分钟,较大4蹑度3.2修改工艺方案解决起层问题效的方法:度o・1毫鸯,算萋四氟乙烯玻璃布彻底断开;第三步按图纸要求将槽深铣到尺寸。这样可以消除印制板起层:来看,仅有两件起层,质量得到了有效的控制。5效果…。曼曼旺矍圭鉴改‘!塑十分明显,能够消除印制板起层现象,确保生产过程稳定,明显地提高了铝基板的质量和生产效率,满足了小批量生产的要求。穹皇奎塞☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆翌圈黧的篷塑翌,。妻絮口的锋袱况和完整性;压缩量的划、:密封件材料的性能,麒是耐介质璧:,竺壁、翟鲁窆毫冬!!学性能:§疑踬量的好坏等,都直接影响密封性能。在设计中,这些荪磊妻爱稿磊通盘考虑,以达到塌优设计。1密封徐灏螭著冶金工业出版}J:1900.32机械密封实用技术顾永泉著机城工业出版社2001.7作者简介:高东丁‘程师上海药皿大学在读硕士i殴{言地地:江苏省无锡市梁溪路108号雷华电子技术研究所16宣214063铝基印制板机械加工方法改进
作者:作者单位:
赵文忠
西安导航技术研究所(西安)
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