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基于Simotion D435的飞剪运动控制系统

2022-02-17 来源:榕意旅游网
((PLC&FAy 2014年9N 基于SimotiOI3 D435 的飞剪运动控制系统 Based Simotion D435 Flying Shear motion Control System 济南钢铁集团自动化部传动事业部郭冬梅 天津理工大学 李兆斐 Guo Dongmei Li Zhaofei 摘饕:结合全数字调速装置在冶金企业中的应用,阐述目前飞剪控制系统的设计特点和思路,总 结飞剪控制系统的多种实现方法。 关键词:全数字调速装置 飞剪T400工艺板 Simotion D435控制器 Abstract:Combinding the Application of the Ful Dilgital Variable in the metallurgy enterprise,Generalizing Design Characteristic and reason,SummIng the Realizing method of Cropping Shear Control System. Key words:Full Digital Variable Speed drive Simotion D435 Controller Cropping Shear T400 Technology Board 【中图分类号】TG334-g 【文献标识码】B 文章编号1606-5123(2014)09—0061—04 一I一 周的3go;剪切精度较高,切头尾长 的时间,从而可以计算出剪刀转轴的转 速,通过对调速电机的速度的调节,从 而得到剪材所需的材料的长度。 飞剪是;台金企业轧钢生产线大型装 备。飞剪工艺是指横向剪切运动轧件, 并满足用户定尺要求的关键设备。飞剪 度误差小于轧线速度的±3‰。 ’ -000 2.1工艺要求 飞剪机必需具备三个必要条件: (1)剪切运动轧件时刀刃的水平分速 2-2结构形式 在棒线材生产线上,飞剪主要有滚 筒式、曲柄式两种。 系统其工作性能的好坏直接影响到轧制 线的生产效率和产品切口质量。 线材生产线飞剪控制系统采用西门 子Simotion D435作为中心控制器,使开 发周期大大缩短,模块化的设计和程序 (1)滚筒式飞剪结构简单,回转半径 大,剪切速度高,但剪切时其剪刃与轧 件不垂直,剪刃对轧件有一个附加挤压 力。若轧件断面越大,附加挤压力也越 度与轧件同步: (2)飞剪机应能满足不同用户的定尺 要求: 中各种通用、专用模块的使用,令系统 配置变得简单,其硬件结构的工作可靠 性及良好的抗干扰性能,保证了系统的 可靠工作。经过调试、试运行,该系统 运行情况良好,轧件剪切精度与定位精 度比技术合同内要求还要高很多。剪刃 (3)剪切速度必须与生产线上其它设 备匹配,以提高生产率。 飞剪基本工作原理是通过调速电 机调节电机的转速来控制两剪刀轴的转 速,根据轧线物料的运行速度和所需 的剪材的长短来计算两个剪刀旋转相遇 大,不仅剪切质量不好,剪刃也容易损 坏。因此,滚筒式飞剪适合剪切断面小 而速度高的轧件。 (2)曲柄式飞剪在剪切时其剪刃与 轧件基本垂直,无附加挤压力,剪切质 量高,但受结构限制,其曲柄回转半径 定位精度高,停止时剪刃定位误差小于 WWW.CA168.COM I 61 小,剪切速度不高。因此,曲柄式飞剪适合剪切断面大速度 低的轧件。 列高性能PLC主控单元CPU315-2 DP控制器,调速装置选用西 f-]- ̄-400kW功率大型DC660V的6RA70直流调速装置,选用两 套FM350高速计数模块和编码器,进行轧件头尾长度测量和 2.3安装形式 飞剪安装在轧制作业线上用来横向剪切轧件的头、尾或 将其剪切成定尺长度,在轧件运动过程中,由剪刃相对运动 而将轧件切断。对飞剪的基本要求是剪刃在剪切轧件时要同 曲轴位置测量,剪前热检信号接人数字量输入模块。此控制 系统的组成虽能简单满足飞剪剪切控制的要求,却不能满足 日益加快的生产节奏,在切头尾同时选择时经常出现问题, 故障率高,影响产品质量和产量。该棒线材生产线1≠}飞剪控 制系统在线运行实际配置如图2所示。 时成剪切与移动两个动作,且其剪刃在轧件运行方向的瞬时 分速度V应与轧件运行速度V0基本相等。 2.4工艺过程 旋转飞剪上下剪刃的运动轨迹都是圆。飞剪起动前,上 剪刃处于等待位置,测长编码器将测得的板材通过长度及带 材线速度等信号进行运算、处理,确定是否给出飞剪起动信 号,当通过轧材长与设定定尺长度相接近时,控制系统发出 旦 ! !旦! !塾 ! !塑 ! 2 3)M^s l矗j 飞剪起动信号至调速装置控制剪刃以最短时间由等待位置经 加速区至一点接触轧材,进入同步区,并与轧材线速度同步 在剪切区域剪断轧材,再与轧材同步直分离区离开轧材。最 后经减速区回到原始位置,等待下一次剪切。 图2棒线材生产线1#飞剪控制系统在线运行实际配置图 3.2 2#低速曲轴飞剪T400专用控制系统 基于T400T艺板的高速启停式飞剪控制系统设计与实 现如图3所示。某棒线材生产线2捍飞剪控制系统选用s7—300 CPU3l5—2 DP控制器,调速装置选用500kW,DC400V的 6RA70直流调速装置和工艺板T400,轧件头尾长度测量和曲 轴位置测量编码器直接接人工艺板T400,剪前热检信号也接 人T400工艺板。  Is7一CPu315-2DP OP77操作员面板I 2.5装备布局 一般的棒线材生产线有三座飞剪来完成轧件的切头、切 尾和事故碎断功能。其在轧线的位置如图l所示。 瓤逸冷坯 检查 码垛’…装炉加热 出炉 蓠纛水除鳞 粗轧 ! 曲福 剪 不台格坯剔除 中车L !— 水箱冷却 测径仪 3 剪 转辙器 预精轧 回转飞笋: DP1 1.gMbps:▲ r’一 DP2 1.5Mbps ——一 ———— 8架圈 10槊) . 水箱冷却 双模块精轧 水箱 入库管理 夹送、吐至 斯太尔摩 鎏鐾 IEM15l2'0 0M I3‘   i6RA70 直黑离渣攀譬i流调速装置‘b..。 ——_一—————__——^ T4o0位置控制工艺板-1M目 J_ ^ ^ 卷: 称重 启动打捆 lP/F运输线1 挂卷小车一 窭孝运输 集卷站 图1 飞剪在轧线上的位置布局示意图 现场 O信号 飞剪电机 飞剪电机编码器 轧件测长编码器热检信号剪刃霉位信号 图3 2群飞剪控制系统在线运行实际配置图 ‘ 囊 ≯ 在棒线材轧制中,为了保证产品质量和避免在轧制中钢 T400T艺板作为西门子公司为其装置(6RA70、6SE70等) 的专用选件板,应用其剪切控制软件可以和传动装置有机结 合进行快速、高效的数据交换,加上自身运算速度快、计算 精度高,采用的是32位的Simadyn—D处理器,它的执行周期小 于1ms,运算数据类型为浮点小数。T400通过双口RAM和传 动装置交换数据,比其他方式效率更高,适合于高速、高精 度的控制。T400T艺板剪切控制标准软件直接传送给定值给 起停式飞剪,控制电机起停实现剪切,能够满足飞剪特殊的 工艺需要,具有高度的灵活性。工艺板T400装于6RA70全数 字直流调速装置箱内,通过6RA70主板CUD1共用双口内存实 现数据交换,主给定由T400发送,剪刃位置和成品线速度信 坯头尾出现开裂而造成卡钢,利用飞剪对正在轧制的轧件头 尾进行剪切。当飞剪后的设备出现故障或堆钢,生产无法正 常进行时,需启动飞剪对正在轧制中的钢坯进行连续碎断, 以确保生产的安全性。随着轧机轧制速度和生产能力的不断 提高,提高飞剪的速度和性能已成为研究热点之一。下面介 绍几种飞剪运动控制系统的成功地设计理念与实现方式。 3.1 1撑低速曲轴飞剪S7—300控制系统 基于高速计数功能的低速曲轴飞剪控制系统,其设计与 实现棒线材生产线1 飞剪控制系统选用德国西门子s7—300系 62 1 《PLC&FA》 ((PEG&FA》2014年9N 号接于T400 ̄b部端子上,热检信号也装于T400 ̄[,部端子上, 如图4所示。 轧机系统CPU416I DP3 DP2 1 I S7一CPU416—2DP DP1 r  、HMI上位机 TCP/IP T400 T艺板通过PROFIBUS—DP网与PLC通讯。剪切指 IM153-1ET200M Simotion D435控制器 令由PLC发送以便集成控制。T400T艺板主要完成剪刃的位 Drive—CLiQ 电机模块MM4 Drive—CLiQ I Drive—CLiQ IDrIve-CLiQ r ! 置控制,T400位置控制程序装载在EEPROM中。需要使用西 门子的Step7、CFC、D7一SYS软件,使用CFC图的方式进行编 程,并可在线修改参数和监视信号的状态。 札nv l 现场vo信号 ^ SMC20模块 ^ TM17模块 ^ 飞剪变频电机¨_ SMC20模块  I操作台、箱轧件测长编码器I热检信号剪刀零位信 飞剪电机编码器 图5线材生产线1撑、2鞋飞剪控制系统在线运行实际配置图 ! 坐 匝l重 J ㈨ 』L——-J 0——— 0 自 4.2 Simotion D435解析 Simotion D435控制器是基于SINAMICS¥120 ̄N动平台的 l I1 ¨叫 …I 皤』望—__J L——』坐 __J L—二 堡时 生二__J L—— .—!业 匮五薹圈 驱动系统,是一个极其紧凑同时具有强大控制功能的驱动控 制系统,它带有两个具有时钟同步的PROFIBUS接口以及两 L———上L——0旦 【 qm I 个以太网口,可以通过DRIVE—CLiQ接口与SINAMICS S120 的其它模块进行数据交换通过扩展,一个Simotion D435 ̄控 制6个轴,如图7所示。Simotion D435的基于材生产线l撑、2≠} 飞剪控制系统设定和监控画面如图8所示。 PROFIBUS Integ rated:DP master system(1) 墨 匮噩 卫-u——J L——— . 立L.——_J L ——曼 十 鳘———_J ———丝L. 目∞ " I 他 }j萄 壁———Jk———互 .■ 阻卫——一0— !z }  1T L—__j ——卫L ’l L——————■——— 图4棒材飞剪T400Z艺板配置和通讯编程截屏图 此方案可以满足高速飞剪的工艺控制要求。优于以高速 计数模块形式控制精度,减少了切头、切尾故障事件的发生。 ! 。 0 n0 li 运毒 i蠢 曩嬲 SloIl II Module 7 DP2ZI^7 | X/2 IET/OP l】I 线材生产线三电系统,对轧线l≠}、2≠}飞剪精度控制, l Order numbel l {R l¨P1 a【J a ess 1 0 l Coalmenl l  ll,  ll 要求剪切长度精度 ±30mm,剪刃定位精度±2。。中标后 对控制系统及传动部分进行了设备选型,大胆采用了西门子 I  lI 1 l I l l } {I Simotion D435运动控制器来完成飞剪变频电机的同步和定位 控制。 4.1硬件设计与选型 对于该线材生产线l≠≠、2≠}飞剪控制 系统选用s7—400 CPU416-2 DP控制器, 调速装置选用Sinamic S 1 20 560kW, 675A的电机驱动模块,轧件头尾长度测 量和飞剪电机编码器直接接人SMC20编 码器模板,剪前热检信号也接入TM l 7 模块,选用Siemens公司的运动控制模 块Simotion D435来进行同步和位置控 : 一 制,Simotion是西门子于2005年在中国 推出的全新的运动控制系统。硬件配置 示意图如图5所示。 一 图8线材生产线1#、2群飞剪控制系统设定和监控画面 w ^n^/CA168.COM I 63 Ⅲ 圈 4.3控制系统软件 L。。。 。。。。。。。’ 。。 并始 。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。— 对于硬件组态和编程需要使用SCOUT软件进行配置、编 Y 制以及程序的下载,Simotion提供了更大灵活性。该系统可 以同时支持多种编程语言。除了梯形图LAD、功能块图FBD 和基于文本的高级语言ST(符合IEC 61 131的结构化文本)以 外,也可以使用运动控制图MCC来编制运动顺序。使用驱 动控制图DCC以结构化方式,可以轻易地实现增强型控制任 务。用户程序中LAD编程与MCC编程示意图,如图9所示。 4.3程序流程 主程序流程图如图1所示, 一 【 : }l  lcut head.. ifnished —{_。。。sh..cutting 一 一 head auto 一 ————1 j r…l— —————————————————  j026一Title {comment cut head shcutting  Ifinished taiI auto __一jl_ 图1 0线材生产线飞剪运动控制系统主程序流程图 5结柬语 图9用户程序中LAD编程与MCC编程示意图 经过对棒线材飞剪控制系统的硬件配置和控制软件的分 4.4主程序流程图 根据工艺要求和对Simotion系统的认真研究编写出飞剪 控制系统的飞剪点动、飞剪仿真、飞剪自动剪切、飞剪同步 等2O几个用户子程序。线材生产线飞剪控制系统主程序流程 图如l0所示。 析研究,以及对Simotion运动控制的研究与编程测试,对飞 剪及其控制了解的更加深入,使用Simotion D435来控制飞剪 优越性突出,值得大力推广应用。 参考文献(略) (f 接47页) 6结束语 从上面的分析表明,不确定性存在于故障诊断的整个过 程。而其中最主要的不确定性是传统诊断过程本身带来的, 也是基于单参数系统本身固有的。多传感器数据融合技术正 是处理这种不确定性的方法。所以从系统工程的角度分析, 多传感器数据融合技术在故障诊断问题上比单纯从某项诊断 辜 参考文献 …1谭逢友.卢宏伟,刘成俊,等.信息融合技术在机械故障诊断中 的应用U】.重庆大学学报(自然科学版),2006(01). 【2】SashikalaMishra,SunitaPatel,KailashShaw,Debahuti Mishra.A Classiifer Fusion Approach for Microarray Data Set[J】.Procedia Engineering.2012(38):1050—1054. 技术上的改进更具有合理性。 [3】杨勃,卜英勇,黄剑飞,等多核信息融合模型及其应用 仪器 仪表学报,2010(31):248—251. 作者简介 张宁波(1988一)男硕士,现就读于中北大学,主要研 究方向为模式识别与智能系统。 【4】姜万录,吴胜强.基于SVM和证据理论的多数据融合故障诊断方 法 仪器仪表学报,2010(31):1738—1742. 64 l {PLC&FA)) 

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