低压冷EGR对小型汽油机的节油贡献
2021-10-01
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第46卷第4期 小型内燃机与车辆技术 Vo1.46 No.4 2017年8月 些 望 sTION ENGINE AND VEHICLE TECHNIQUE Aug.2017 低压冷EGR对小型汽油机的节油贡献 秦博张宗澜林思聪 (广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院动力总成技术研发中心广东广州 51 1434) 摘要:汽油机的小型化技术虽然在一定程度上能提高燃油经.济I}生,但是也会带来爆震趋势加强的 问题;鉴于EGR能够有效降低燃烧温度从而抑制爆震,在一台1.5 L缸内直喷汽油机上,开展了外部 冷EGR对发动机燃油经济性影响的试验。结果表明,在2 000 r/min、负荷为1.4 MPa,引入EGR后,燃 烧相位大幅改善,排气温度不断降低,燃油经济性得到改善,EGR为20%时的节油率最大,为7.9%; 在2 000 r/min、负荷为0.8 MPa,引入EGR还能够降低泵气损失;在2 500 r/min外特性,引入EGR能 够通过减少加浓程度改善燃油经济性;EGR也存在缺点:随着EGR率的升高,低速转矩会受到限制, 循环波动率会不断加大,燃烧持续期会不断延长。 关键词:汽油机废气再循环燃油经济性 中图分类号:TK411 .7 文献标识码:A 文章编号:2095—8234(2017)04—0019—07 Low Pressure Cooled EGR for a Downsized Gasoline Eng,Engine to Improve Fuel"to Im Fuel Ecc Economy yQin Bo,Zhang Zonglan&Lin Sicong Powe ̄rain Technology Research Center,Automotive Engineering Institute,Guangzhou Automobile Group Co.,Ltd.(Guangzhou,Guangdong,5 1 1434,China) Abstract:The Downsizing of gasoline engine can improve the fuel economy,but also intensify the knock tendency of the engine.Because of that the EGR(Exhaust Gas Reclrculatlon)can weaken the intensify the knock through reducing the combustion temperature,the effect of the external cooled EGR on the fuel economy was studied on a 1.5L GDI fGasoline Direct Injection)engine.The results show that on a speed of 2000r/min under the load of 1.4Mpa。EGR helps to improve the angle of combustion and reduce the exhaust gas temperature.and the fuel consumption is mostly reduced by 7.9%when the rate of EGR is 20%;on a speed of 2000r/arin under the load of 0.8Mpa.EGR helps to reduce the loss of pumping;on a speed of 2500r/min under the load of maximum,EGR helps to reduce the consistence of mixture.But the disadvantage of the EGR is that it will limit the low—speed torque,raise the COV(Coefficient of Variation) and extend the combustion duration. Keywords:Gasoline engine;Exhaust gas recirculation;Fuel economy 譬 随着油耗与排放法规的日趋严格,汽油机小型 加强的负面影响[1_3]。 化成为一条主流的技术路线。在保持相同功率输出 众所周知,废气再循环(Exhaust Gas Recircula 的情况下,小型化技术通过改变发动机的运转-r况,tion,EGR)技术能有效降低缸内燃烧温度与氮氧化 }基金项目:广东省科技厅省部产学研结合基金(2013B090400002)资助。 作者简介:秦博(1987一),男,工程师,主要研究方向为发动机性能开发。 20 小型内燃机与车辆技术 第46卷 合物(NO )排放,其主要机理是燃烧废气中含有大量 的CO 、H O等三原子分子,这些三原子分子具有比 热容较大的特点,能有效降低缸内的燃烧温度,从而 在一定程度上抑制爆震,改善燃烧相位,减少加浓程 度;另外,在中小负荷下应用外部EGR技术可以增 1.2 EGR结构布置 根据EGR引出与混合位置的不同,外部EGR 通常分为低压EGR、高压EGR与混合EGR共3种 布置方式,如表2所示。 表2外部EGR布置方式 方式 低压EGR 高压EGR 大节气门开度,从而能够降低泵气损失;这些都能改 善发动机的燃油经济性[2--6]。 本文研究在小型缸内直喷(Gasoline Direct Injec- 引出位置 涡轮机下游 涡轮机上游 混合位置 压气机上游 压气机下游 tion,GDI)汽油发动机上引入外部冷却后EGR,探索 EGR对汽油机的节油贡献。 1试验设备与方案 1.1试验设备 试验采用英国HOFMANN公司的AC265H交流 电力测功机和TEXCEL V12控制系统进行控制;油 耗测量采用AVL 735S油耗仪(配备753C油温控制 设备);缸内压力采用KISTLER 6115BFD34型缸压 传感器进行采集,采用AVL INDICOM一596型燃烧分 析仪进行数据记录与处理;空燃比测量采用ETAS— ES430空燃比测量仪;EGR阀体及EGR冷却器由知 名供应商提供,阀门开度采用自行研制的控制系统 进行闭环控制;气体排放测量采用HORIBA公司的 MEXA一7 1 00DEGR型气体排放分析仪。EGR率的计 算公式如下: T, T, EGR 。: 二 ×100% (1) CO2EX— CO2AIR 式中: 。 为进气与废气混合后气体中CO:的体积 分数;V 。 为废气中COz的体积分数;V 。川 为空 气中CO 的体积分数。 试验用发动机为一台1.5L GDI发动机,压缩比 为9.8,其主要结构参数如表1所示。试验前未对发 动机的燃烧系统进行任何改造,仅仅加入了EGR模 块,旨在单纯对比有无EGR对发动机油耗的影响。 表1发动机主要结构参数 参数 数值 缸径/arm 75 冲程/mm 84.6 排量,L 1.496 压缩比 9.8:1 缸数 4缸直列 喷油方式 缸内直喷 进气方式 废气涡轮增压 气门数 16 混合EGR 涡轮机上游 压气机上游 相比高压EGR与混合EGR,低压EGR从涡轮 机下游取气,不会对涡轮机的工作有影响,并且由于 压差的原因,低压EGR能够有效运用于低速大负荷 工况[31,因此本文主要研究了低压EGR对油耗的贡 献,如图1所示。EGR气体首先经过冷却器,在空滤 后与新鲜充量混合后进人压气机,最后经过中冷器 冷却后进入缸内。 图1低压EGR方案布置不意图 相对其他布置方式而言,低压EGR也存在一定 的弊端: 1)低压EGR引出后到进入发动机的回路相对 最长,虽然有利于与空气的混合,但对发动机的瞬态 响应性影响较大; 2)低压EGR从涡后取高温气体送到压气机前, 流动过程中经冷却会产生冷凝水,会对压气机叶片 产生腐蚀,长时间使用需要对叶片进行特殊涂层处 理,增加成本; 3)低压EGR经过压气机被压缩,占用了一部分 新鲜空气的体积,影响了压气机的效率; 第4期 秦博等:低压冷EGR对小型汽油机的节油贡献 21 4)另外,低压EGR从涡后取气,压力较低,所以 EGR率的控制难度较高,建议在混合处加装节流装 置(节气门或者文丘里管)来制造更大的压差,保证 流动稳定性,增大应用范围。 1.3 EGR试验方案 鉴于车用汽油机常用转速为中低转速,本文着 重研究了转速为2 000 r/min、制动平均有效压力 (Brake Mean Effective Pressure,BMEP)为1.4 MPa时, 不同EGR率对汽油机燃烧与油耗的影响;另外还选 取了转速为2 000 r/min、BMEP为0.8 MPa来研究 EGR对泵气损失的影响;选取了2 500 r/arin外特性 工况来研究EGR对过量空气系数的影响。 在试验过程中,边界条件保持一致:冷却液温度 控制在88+2 oC,机油温度控制在90℃以上;试验过 程中全程开启进气空调与排气侧风机,同一工况下 进气歧管温度控制一致,以消除边界条件对试验结 果的影响;对于不同的EGR率,均优化点火提前角 使得燃烧处在爆震边缘或最佳位置附近;当涡前温 度超过920℃时,加浓混合气直至排温降低到 920℃,否则过量空气系数保持为1;另外,试验过程 中平均指示压力循环波动率(Coefficient of Variation, COV)控制在4%以内。 2试验结果与分析 2.1 EGR对于燃烧与油耗的影响 如图2所示,转速为2000 r/min、BMEP=1.4MPa 时,随着EGR率的升高,指示热效率不断提高[71,对 应有效燃油消耗率不断降低,EGR率为20%时对应 的节油率最大,约为7.9%;当进一步提高EGR率时, 循环波动率超过了试验界定的限值4%(下文将提 及),节油效果受到限制。 ; 蕞 1 涎 矮 校 图2有效燃油消耗率、指示热效率与EGR率的关系 EGR的引人对抑制发动机的爆震有明显作用, 如图3所示。图中AI50表示燃料燃烧50%质量所对 应的曲轴转角,可以看出,随着EGR率的升高,点火 提前角大幅提前(最多提前了16oCA);同时,AI50不 断向上止点靠近,最多提前了oCA;爆震趋势减弱, 燃烧相位改善是油耗降低的主要原因。 望 0 j是 《 《旦o)图3点火提前角、AI50与EGR率的关系 EGR气体虽然不参与燃烧,但随新鲜充量进入 缸内后会对混合气产生稀释作用,影响缸内的浓度 场分布,从而影响火焰的传播过程,加大燃烧的不稳 定性阎;另外,由于每循环的EGR质量以及EGR气 体在缸内的分布存在不均匀性,这些都会加大各循 环之间的波动,如图4所示。随着EGR率不断升高, 燃烧持续期(即AI90一AIIO,AI90表示燃料燃烧90% 质量所对应的曲轴转角,AI10表示燃料燃烧10%质 量所对应的曲轴转角)不断加长,循环波动率呈上升 趋势【9】。 幅 姆 出 1 图4燃烧持续期、循环波动率与EGR率的关系 如图5所示,保持同一转速负荷,随着EGR率 的升高,缸内压力水平不断升高,最大爆发压力不断 增大,且最大爆压位置不断提前,不断靠近上止点, 混合气做功能力不断加强;同时,放热率曲线整体前 移,曲线下的面积形心的位置向上止点方向移动,燃 躁毒、};22 小型内燃机与车辆技术 第46卷 烧相位得到改善,燃烧过程的等容度提高【 o1; 用使得燃料与氧的混合变差,增加了CO的生成;另 一方面,缸内温度的降低削弱了CO:的高温离解,减 少了CO的生成;两者效果相互影响带来CO排放的 : ● O 波动 。 图8展示了涡前温度与EGR率的关系,EGR率 褂 躞 延 的引入极大地降低了涡轮人口温度,EGR率为20% 耄 时,涡前温度最多降低了120℃,有效降低了排气系 是 较 怔 图5缸内压力、放热率与EGR率的关系 气体排放与EGR率的关系如图6、7所示。 图6 NO 、THC排放与EGR率的关系 图7 CO排放与EGR率的关系 随着EGR率的升高,NO 排放大幅降低(EGR 率为20%时,降幅达到87%),原因是缸内燃烧温度 的降低抑制了NO 的生成条件… ;THC排放物不断 升高,增加达60%,主要是由于EGR的稀释导致缸 内温度不断降低和燃烧持续期不断加长的缘故;CO 的排放存在一定波动,可能一方面是EGR的稀释作 统零部件的热负荷;在2 000 r/arin、BMEP=1.4 MPa, 由于涡前温度均在限值(920℃)以下,过量空气系数 保持为1。 图8涡前温度、过量空气系数与EGR率的关系 2.2 EGR对于泵气损失的影响 如图9所示,转速为2000 r/arin、BMEP=0.8MPa, 随着EGR的引入,维持发动机同样负荷的节气门开 度不断增大,对应泵气平均有效压力(Pumping Mean Effective Pressure,PMEP)不断增大,即泵气损失不断 减小;结合图l0所示的有效燃油消耗率与AI50的 变化趋势,EGR率从5%开始,燃烧相位已经处于最 佳位置附近,EGR率从5%增大到20%过程中,油耗 仍然降低了约3%,这部分的节油贡献得益于泵气 损失的降低。 较 担 图9 PMEP、节气门开度与EGR率的关系 第4期 秦博等:低压冷EGR对小型汽油机的节油贡献 ; 掌 旃 糕 涎 景 颖 图1O有效燃油消耗率、AI50与EGR率的关系 2-3 EGR对于过量空气系数的影响 由于本台试验用发动机在2 000 r/min外特性的 过量空气系数为1,所以选取2 500 r/min外特性工 况来说明EGR在减少零部件保护加浓方面的作用, 如图11所示,保持同一排温920 oC,随着EGR率的 升高,由于排气温度降低,过量空气系数从0.9减稀 到0.95。 辍 咖 寸蛊 EGR莉% 图1 1过量空气系数、涡前温度与EGR率的关系 如图12所示,EGR率为7.5%时对应有效燃油 消耗率节省了11 g/(kW・h),约4%,节油效果不如 2 000 r/arin、BMEP=1.4 MPa明显,分析原因是COV 限制了EGR率,导致点火角提前的角度较少(只有 4。CA),点火角提前对燃烧相位的贡献不足以抵消 EGR废气对于燃烧的负面影响,如图13所示,AI50 并未像部分负荷一样提前,相反还有所推迟,同时 过量空气系数的减稀一定程度上也加重了爆震趋 势,抑制了点火提前角的进一步提前。笔者推测,如 果能够通过优化燃烧系统改善COV,提高EGR的 容忍度,充分发挥EGR抑制爆震的作用,节油效果 将得到进一步提升。 壶 薄 涎 耀 鬟 图l2有效燃油消耗率、指示热效率与EGR率的关系 量 舞 薹 EGR率/% 图13点火提前角、AI50与EGR率的关系 2.4 EGR对于低速转矩的影响 如图14、15所示,转速为2 000r/min、负荷为外 特性,随着EGR的引入,爆震倾向有所降低,点火角 得到提前,但由于外部EGR占用了部分新鲜充量的 体积,为了提供足够的进气量,维持相同的外特性转 矩,需要不断加大增压器占空比,增大压比,当EGR 率超过5%时,增压器占空比已达到理论最大值 (95%),无法提供足够的新鲜充量到缸内,最终导致 外特『生转矩无法达到未引人外部EGR时的性能水平。 旦 援 楹 《 图14外特性转矩、点火提前角与EGR率的关系 24 小型内燃机上Ⅱ 潍 磐 图15增压器占空比、新鲜进气量与EGR率的关系 2.5 EGR对COV的影响分析 上文提到,EGR率由于循环波动率的限制而无 法进一步增大,从而直接影响到了节油效果,下文以 转速2 000 r/min、BMEP=1.4 MPa为例,选取EGR 率为0%与20%进行对比分析,研究加入EGR后, COV增大的可能原因。 图16展示了AI10、AI50、AI90在100个循环内 的变化趋势,可以明显看出:对于AI10,两者的波动 差异不大;对于AI50与AI90,EGR率为20%时的波 动明显大于EGR率为O%的情况。 A——EGR=0%一AI10 .B-——-——EGR=20%AI10 . A\ 一 ._/,、 、 /  ̄ ̄ ,^v 、^ /、^一,一” . ,、^ 40 35 3O 旦 25 M4 、 、 2O 15 10 0 20 40 60 80 100 循环 图16不同EGR率下AT10、AI50、AI90的变化趋势 AI10的波动情况一致说明EGR对火焰发展期 与车辆技术 第46卷 r】一。一\ 的影响不是很明显;AI50与AI90的波动差异说明 EGR对快速燃烧期存在较大的扰动影响,从而直接 ∞ 加 m 5 O 导致了各燃烧循环间的较大波动。 图17展示了同样工况下点火AI10(近似滞燃 期)、AI50—10(近似急燃期)、AI90—10(即燃烧持续 期)的变化趋势。可以明显看出,EGR的引入不仅延 长了各燃烧过程的持续时间,还增加了各循环问的 燃烧不稳定性,特别是对AI50—10与AI90—10,各循 环间的波动明显。 30 。 .A——E6R=o%火AI10。 一 . B——EGR:20%25 点火AI10 B 望 已2O 、 M \ 15 10 20 15 U 一 \ lO 5 20 4O 60 80 100 循环 不同EGR率下点火到AI10、AI50—10、AI90—10 的变化趋势 2.6进一步发挥EGR节油效果的建议 综合上文,使用低压冷EGR,能有效降低发动机 在低速中大负荷的油耗,但同时也带来了燃烧持续 期变长,循环波动率变大,低速转矩不足的负面 影响。 针对EGR对燃烧的负面影响,可以尝试通过以 下途径进行改善:采用更高滚流比的气道,增强缸内 的流动与湍动能水平Il3],优化混合气浓度场;优化燃 烧室设计,提高缸内火焰传播速度;采用高能点火线 圈与火花塞,提高点火能量。 针对低压EGR对于低速端转矩的影响,需要改 良增压器,比如匹配更大的压气机,来保证足够的压 比,弥补因为EGR带来的新鲜充量不足的问题。同 第4期 秦博等:低压冷EGR对小型汽油机的节油贡献 气量不足而导致转矩不达标。 5)EGR的引入会带来循环波动率的增加,原因 是EGR气体本身影响了快速燃烧期的稳定性。 参考文献 1 William P A,Elisa T,Harry W,et a1.Abnormal combustion 样,针对高速端转矩,需要配合提升增压器的转速能 力,保证发动机在进气量充足情况下的转速裕度,减 少动力性损失。 除此之外,在低速中小负荷使用EGR,燃烧相位 AI50可以大幅优化,甚至到8。~10 oCA,此时如果配 合提高压缩比,就可以进一步提高发动机的热效率, 更好地发挥EGR对于抑制爆震的积极作用[】41。 2.7 EGR应用的相关建议 EGR在实际应用当中,应该在管路布置、EGR 冷却、EGR控制等方面注意以下问题: 1)布置方面:尽量减少回路长度,降低压损,提 高响应性;EGR取气口与气流方向夹角尽量小,降低 压损; 2)冷却方面:优化EGR冷却器设计,减少气泡 残留,加强冷却效果; 3)控制方面:EGR控制器必须集成“清碳”功 能,避免阀门卡滞或关闭不严;EGR率的控制必须留 有余量,实际应用时不建议做到COV边界,否则极 易由于一致性差异导致燃烧恶化。 3结论 1)在2 000 r/min、BMEP=1.4 MPa,引人EGR 后,爆震得到抑制,点火提前角提前,燃烧相位改善, 排气温度大幅降低,最大爆发压力升高,最大爆压时 刻提前,指示热效率与燃油经济性得到提高,NO 排 放大幅减少;同时,随着EGR率的升高,燃烧持续期 与循环波动率不断加大,THC排放不断增加,CO排 放存在波动现象。 2)在2 000 r/min、BMEP=0.8 MPa,弓1人EGR 后,节气门开度增大,泵气损失减小,燃油经济性得 到一定程度改善。 3)在2 500 r/min外特性,弓l入EGR后过量空 气系数减小,由于点火角提前的角度较小,点火角提 前对燃烧相位的贡献不足以抵消EGR废气对于燃 烧的负面影响,从而一定程度上影响了节油效果。 4)在2 000 r/min外特性,当EGR率增大到5% 时,虽然点火角得到提前,但由于废气占用了新鲜空 气的体积,增压器旁通阀即使完全关闭,也会由于进 including mega knock in a 60%downsized highly tu卜 bocharged PFI engine[C].SAE Paper 2010——01-1456 2 Liu Z,Cleary D.Fuel consumption evaluation of cooled exter- hal EGR for a downsized boosted SIDI DICP engine[C】.SAE Paper 2014-01-1235 3 Takaki D,Tsuchida H,Kobara T,et a1.Study of an EGR sys— tenr ofr downsizing turbocharged gasoline en ̄ne to improve fuel economy[C].SAE Paper 2014-01-1 199 4 Sebastien P,Philippe L,Samuel L.Cooled EGR ofr a turbo SI engine to reduce knocking and fuel consumption【C】.SAE Pa- per 2007-01—3978 5徐蔡舟,刘杰,王荣吉,等.高压中冷EGR对直喷增压发动 机油耗影响的试验研究[J】.小型内燃机与车辆技术,2014, 43(6):13—16 6 Taylor J,Fraser N.Water cooled exhaust manifold and full load EGR technology applied to a downsized direct injection spark ignition engine[J].SAE Paper 2010-01-0356 7吴达,许敏,李铁.废气再循环对增压直喷汽油机热效率的 影响【J].车用发动机,2013(3):50—55 8潘锁柱,宋崇林,裴毅强,等.EGR对GDI汽油机燃烧和排 放特性的影响[J].内燃机学报,2012,30(5):409—414 9 SjoeYnH,Stefan J,EmmanuelK,et a1.EGR effects on boost- ed SI engine operation and knock integral correlation[J】.SAE Int.J.Engines,2012,5(2):547-559 l0周龙保,刘巽俊,高宗英.内燃机学[M】.北京:机械工业出 版社,2013 11刘鹏,秦静,赵亮.EGR对通用小型汽油机HC和N 排放 的影响分析[J].小型内燃机与摩托车,2011,40(5):52—54 12 Song D,Jia N,Guo X,et a1.Low pressure cooled EGR for im— proved fuel economy on a turbocharged PFI gasoline en ̄ne [C】.SAE Paper 2014-01—1240 13韩林沛,洪伟,杨俊伟,等.缸内滚流对废气再循环汽油机 性能影响的计算研究【J】.车用发动机,2014(1):38—44 14 Alger T,Mangold B.Dedicated EGR:A new concept in high efifciency engines[J].SAE Paper 2009—01—0694 (收稿日期:2017—07—02)