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燃烧法处理铝电解废阴极炭块的实验研究

2021-12-23 来源:榕意旅游网
2018年第6期 轻金属 ·35· 燃烧法处理铝电解废阴极炭块的实验研究 陈本松,杨万章,杨金星,王灿松,江俊 (云南云铝润鑫铝业有限公司,云南个旧661017) 摘要:本文详细阐述了燃烧法处理铝电解废旧阴极炭块的实验研究,重点介绍了燃烧法处理铝电解废旧阴极炭块过 程中粒度与结渣、失重率的关系,详细分析了空气流量、投料量及次数对废旧阴极炭块燃烧温度和速率的影响,同时介 绍了通过燃烧法处理铝电解废旧阴极炭块得到的固体产物和烟气中氟化物的去向。 关键词:电解废阴极炭块;燃烧法;实验研究 中图分类号:TF821文献标识码:A文章编号:1002—1752(2018)06—0035—05 DoI:10.13662/j.enki.qjs.2018.06.008 Experimental study on treatment of aluminum reduction waste cathode carbon blocks by combustion method Chen Bensong,Yang Wanzhang,Yang Jinxing,Wang Cansong and Jiang Jun (Yunnan Aluminum d £ Runxin Aluminum Co..Ltd.,Gejiu 661017,China) Abstract:In this paper the experimental study of the combustion method for the treatment of waste cathode carbon blocks was elaborated,the relationship between particle sizes,slagging and weight loss rate during the combustion process of aluminum cathode were emphasized.The e ̄ets of air lfow rate,ma— teril quantaity and times on the combustion temperature and rate of waste cathode carbon block were analyzed in detail.The solid products obtained from the combustion of lumianum reduction waste cathode and the fate of lfuoride in the lue gafs Was also introduced. Key words:aluminum reduction waste cathode carbon block;combustion method;experimentl staudy 众所周知,铝电解废旧阴极炭块是铝电解生产 过程中不可避免的固体废弃物,对生态环境危害很 废旧阴极炭块的污染问题显得越来越突出,成为制 约铝电解企业节约资源、减污减排的瓶颈问题_4 J, 大,主要是其含有较高的可溶氟化物和氰化物,铝电 解废旧阴极炭块如不妥善处置,可溶氟化物会污染 地表水和地下水,并且释放出有害的气体污染大气, 对动植物生长有较大危害…。2007年,《危险废弃 物的鉴别标准一浸出毒性鉴别》(GB5085—2007)标 准规定浸出液含氟浓度在lOOmg/L以上即为危险 废弃物,按此标准进行评价,电解槽废旧阴极炭块属 于危险废弃物,必须进行无害化处理 J。同时2016 年《国家危险废物名录》中明确规定,HW48有色金 属冶炼废物电解铝过程中电解槽维修及废弃产生的 废渣(321—023—48)具有毒性,属于危险废物。然 因此研究铝电解槽废旧阴极炭块的综合利用工艺, 既是资源回收的内容,也是环境保护的要求,将铝电 解槽废阴极炭块变废为宝,既能保护环境,又可以解 决资源问题,符合我国可持续发展战略的要求。 1 实验方法及过程 1.1实验原料预处理 实验所用的废旧阴极炭块原料取自云南某电解 铝厂,废旧阴极炭块原料取至实验室前,先进行机械 破碎包括粗碎(鄂式破碎机)、中碎(锤式破碎机), 然后在实验室进行人工磨碎,将其筛分为粒径小于 0.30mm、0.3~3.0mm、大于3ram三粒级混合均匀, 而有资料表明,每填埋或丢弃1吨废旧阴极,相当于 丢弃能源材料碳约330公斤,同时有约150公斤有 害氟化物和2公斤氰化物威胁着生态环境 j,既浪 费了价格不菲的电解质和阴极碳,又带来了严重的 环境污染问题。随着我国铝电解工业的快速发展, 保存待用。同时对实验所用的废旧阴极炭块原料进 行分析,含碳69.35%,含氟7.44%,其主要成分如 表1所示。 作者简介:陈本松(1987一),男,云南永善人,工程师,主要从事铝电解管理及研究。 收稿日期:2018一O1—02 ·36· 陈本松等:燃烧法处理铝电解废阴极炭块的实验研究 2018年第6期 表1铝电解废旧阴极炭块的主要成分。% 成,在铝电解过程中通过炭块的微孔浸入到炭块内 部。 1.2实验设备及试剂 燃烧法处理废旧阴极炭块实验所用的设备及试 剂如表2所示。 实验设备 型号 生产厂家及来源 1.3实验步骤和方法 为了清晰的掌握燃烧法处理铝电解废旧炭块的 影响因素,本实验设计一套如图1所示燃烧法处理 铝电解废旧炭块的实验设备,破碎后的铝电解废旧 炭块直接放于顶吹炉,利用压缩空气机将定量的压 缩空气通人破碎后的铝电解废旧炭块表面助燃,从 而使铝电解废旧炭块连续燃烧,燃烧时产生的烟气 利用自制的III级氧化铝吸附装置进行吸附,氧化铝 吸附后的烟气再进入氢氧化钠溶液进行吸收,吸收 从表1可以看出,铝电解阴极炭块的主要成分 后的烟气排空。 是碳,其他由NaF、Na,AIF 、CaF 等铝电解质成分组 级 级 三级 氧化铝 氧化化 氧化铝 吸附装置吸附装置吸附装置 图1燃烧法处理铝电解废I15t炭块实验设备流程图 1.3.1 粒度与失重率、结渣率的关系 为了得出燃烧法处理铝电解废旧炭块实验粒度 与失重率、结渣率的关系,我们选定燃烧重量200g 和空气流量3.5~4.Om。/h,分别筛分粒度小于 0.075mm、小于0.15mm、小于0.3mm、小于1.Omm、 小于2ram、小于3mm及小于9mm等7组铝电解废 旧炭块进行实验,具体关系如图2所示。 从图2可以看出,随着粒度的增大,燃烧法处理 废阴极炭块失重率先上升后降低,粒度为1mm以下 的废阴极炭块失重率最高,结渣率随着粒度的增大 2018年第6期 图2粒度与失重率、结渣率关系图 轻金属 ·37· 而减少,燃烧粒度0.3—3mm以下的废阴极炭块失 重率保持在85%以上,燃烧效果较好。 1.3.2 空气流量与失重率、结渣率的关系 为了得出燃烧法处理铝电解废旧炭块实验空气 流量与失重率、结渣率的关系,我们选定燃烧重量 200g和粒度<1.Omm,分别选定空气流量粒度小于 1.OOm /h、1.50m。/h2.50m。/h3.OOm /h、3.50m / 、、h、4.OOm /h及4.50m /h等7组铝电解废旧炭块进 行实验,具体参数如表3所示。 表3 空气流量与失重率、结渣率统计表 编号空 流量m /h 2017624 2.0o 2017625 2.50 图3 空气流量与失重率、结渣率关系图 从图3可以看出,随着空气流量的增大,燃烧法 结渣率 % 2.6 2.7 粒径 燃烧前重量mm g 燃烧后重量g 147 lO4 失重率% 26 48 处理废阴极炭块失重率呈线性上升,当空气流量达 到4.Om /h后,失重率达到90%以上,失重率和结 渣率的上升趋势减慢,说明废阴极炭块基本燃烧完 毕。 1.3.3投料量及次数对废旧阴极炭块燃烧温度和 速率的影响 2017626 3.00 瓣 水 57 72 82 90.5 94.5 3.1 3.4 3.9 3.8 加17627 3.50 <1.O 200 37 ∞如∞加印卯加如加m 0 20l7628 4.00 2017629 4.50 19 儿为了更直观的掌握投料量及次数对废旧阴极炭 块燃烧温度和速率的影响,本实验将燃烧重量扩大, 2017630 5.00 9 95.5 3.5 同时选取不同投料次数进行5组实验,具体实验参 根据表3做出空气流量与失重率、结渣率关系 如图3所示。 数如表4所示。 表4投料量及次数对废旧阴极炭块燃烧性能统计表 从表4中可以看出在相同粒度下,空气流量越 大废旧阴极炭块的失重率会越高,结渣率越小,说明 空气流量越大废旧阴极炭块燃烧越充分,同时可以 看出单次投料量及投料次数对失重率和结渣率影响 程度不大。 同时将表4中具有代表性的2017720和 2017723两组绘制投料量、投料次数、时间、空气流 量和温度的关系曲线如图4所示。 从图4(左)可以看出,2017720实验组每次投 料lO00g(粒度0.3—3.Omm),投料3次共计3000g, 开始利用电阻炉将废旧阴极炭块加热至680oC,然 后缓慢通入压缩空气,随着压缩空气流量的增加,温 度快速上升至1200oC,此时关闭压缩空气后废旧阴 极炭块可以实现自燃。自燃60min温度开始急剧下 降,此时开始装入的lO00g废旧阴极炭块已经燃烧 完毕。进行第二次投料时间62min,温度已降至 600 ̄C,加料完毕后将通入的压缩空气流量调整至 5.Om /h,温度快速上升至1300oC,燃烧至135min 开始第三次投料。本次实验总反应时间为314min, 总燃烧速率8.18g/min。从图4(右)可以看出, 2017723实验组每次投料200%(粒度0.3~ 3.Omm),投料2次共计4000g,第二次投料为 125min,总反应时间为360min,总燃烧速率9.89g/ min。同时统计2017718和2017724五组废旧阴极 炭块燃烧速率如图5所示。 ·38· 陈本松等:燃烧法处理铝电解废阴极炭块的实验研究 2018年第6期 p 赠 O O 0 0 0 O 0 O 0 0 0 O O 0 O 如 ∞ 舳加∞如如如 图4 2017720(左)、2017723(右)空气流量、时间和温度的关系曲线图 收尘、结渣和余料,对于含碳69.35%的废旧阴极炭 块,其固体产物产出率如表5所示。 宝 目 ∞ ^ .p 巡赠 0 9 8 7 6 5 4 3 2, 表5燃烧法处理铝电解废l15t炭块固体产物产出率 4 3 2 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞0 糌 幽 图5五组实验燃烧速率曲线 烟尘冷凝物去向分析:通过烟尘冷凝物物相分 析,其中主要物质成分为A1F,和NaF,是铝电解槽 生产的主要原料,可以直接送电解槽进行生产使用。 燃烧后废旧阴极炭块产生结渣的化学成分如表 6所示。 表6燃烧后废旧阴极炭块产生结渣的 化学成分分析结果。% 据图5可以看出,反应速度最快的为2017723 组,最慢的为2017720组,结合图4可以确定将废旧 阴极炭块焙烧到680℃,吹入压缩空气即可实现废 阴极炭块的连续自燃,无需额外提供能源,自燃温度 可以通过调节空气流量进行控制。 1.3.4燃烧法处理铝电解废旧炭块固体产出物去 向分析 燃烧法处理铝电解废旧炭块得到的固体产物有 同时选择具有代表性的2017720结渣进行 XRD分析,判断其物相结构,分析结果如表7所示。 表7 2017720结渣XRD分析结果。% 从表6、7可以看出,结渣内氟元素总含量仅为 2.65%,且为不溶于水的FeF ,属于普通固体废弃 物,结渣的组成以铝硅酸盐为主,因此结渣的资源化 可以并人废槽衬的保温料和耐火砖进行处理。 余料去向分析:余料的产出率为14.12%,余料 内氟元素含量为2.11%,余料由碳质颗粒和铝硅酸 盐颗粒组成,可重新返回原料进行燃烧处理。 1.3.5 lII级氧化铝吸附烟气中氟化物去向分析 本实验对选取其中3组进行III级氧化铝吸附 烟气中氟化物分析检测,通过原料总氟含量,烧结后 的物料剩余氟含量、一级吸附氧化铝内氟含量、二级 吸附氧化铝内氟含量、三级吸附氧化铝内氟含量、冷 凝物内的氟含量及NaOH吸收液内氟含量,计算出 烟气中各段物质中氟含量占总氟含量的百分率,如 表8所示。 2018年第6期 轻金属 ·39· 表8各段物质中氟含量占总氟含量的百分率统计表 由表8可见,一级、二级和三级氧化铝吸附和 NaOH吸收液中的氟含量所占总氟含量的百分率逐 渐降低,即越到吸收后段,气体氟含量就越少,而实 验最后的差值为管道系统沉积未被收集的氟含量, NaOH吸收液中的氟含量所占总氟含量的百分率为 0.37%,对此计算出尾气排出氟浓度为3.91mg/m 。 国家标准《危险废物焚烧污染控制标准(GB18484— 2001)》规定焚烧量小于300kg/h的HF排放标准为 <9mg/m ,“III级氧化铝吸附系统”吸附烟气中氟 化物排放浓度,小于国家标准规定的允许排放浓度。 1.3.6物料平衡计算 为了清晰的物料的走向,我们重新选取100kg 废旧阴极物料,进行了详细的物料平衡计算,具体结 果如表9所示。 表9燃烧法处理铝电解废阴极炭块物料平衡计算表 从表9可以看出,即氟化物大部分含在烟尘凝 结物内,同时新鲜氧化铝也吸附了部分。根据表9 可以计算出,投入的100kg废旧阴极炭块中含氟 6.45kg、重选轻相0.3kg,累计投入物料含氟 6.75kg,产出物料中烟尘5.397kg,余料0.312kg、熔 渣0.085kg、载氟氧化铝0.954kg、尾气0.004kg,产 出尾气总量为873.80kg,根据烟气中CO 的含量占 30%测算出体积约为1024m ,因此计算出尾气中的 氟排放浓度为3.91mg/m 达到国家标准4.0mg/m 的限值要求。 到的固体产物去向都能实现闭式循环,不会对环境 造成二次污染,同时配套模拟电解铝烟气吸附系统 的“III级氧化铝吸附系统”吸附烟气中氟化物排放 浓度,能够达到国家标准规定的允许排放浓度。 (3)由于研究水平、实验时间和条件的限制,有 许多工作尚待进一步深入研究,但本实验为今后燃 烧法处理铝电解废旧阴极炭块提供了技术依据和保 障。 参考文献 [1]申士富,王金玲,等.电解铝固体废弃物的环境危害及处理技术 研究现状[c].中国环境科学学会学术年会论文集,2010:84— 92. 2 结语 (1)通过燃烧法处理铝电解废旧阴极炭块实验 研究,可以得出在吹人流量4.0~4.5m /h压缩空 气的条件下,可实现粒度0.3—3mm废阴极炭块的 连续自燃,无需额外提供能源,自燃温度可以通过调 节空气流量进行控制。 (2)通过燃烧法处理铝电解废旧阴极炭块,得 [2]赵宝华,那永洁,等.废阴极碳的燃烧特性实验研究[J].锅炉技 术,2003,34(6):49—52. [3]禄军正.铝电解废阴极浸提及燃烧特性的实验研究[D].淄博: 山东理工大学,2008. [4]陈喜平.铝电解废槽衬火法处理工艺研究与热工分析[D].长 沙:中南大学. (责任编辑刘宝兰) 

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